我工作过的一家企业也是大型食品企业,引进了一条日本油炸豆腐块全自动生产线。经充填的巾着产品(五目、年糕块等)销售到国内、外,其中日本市场占了相当的比例。当时客户对异物的投诉接连传过来好几次,撰写异物投诉报告成了我的一个重要工作内容。对当时工厂的质量管理产生新的认识,也有了一丝无奈。
一、工场相关信息
油炸豆腐块、巾着产品(五目、年糕等)加工,总体分:油炸豆腐块、包扎车间2个不同的车间,工场加工人员规模100人以下。
二、事件背景
几次接到客户对往年出运目前正在销售的产品投诉:毛发、小黑点、小塑料片、铝合金块等。
(一)加工工艺:
(1)油豆腐块:大豆、泡发、振荡、磨浆、过滤、压榨、切块、油炸、油炸块单侧开口冷藏。
(2)巾着:内容物充填、包扎、称量、摆盘检验、一次金探、异物灯检、高温杀菌、冷却、速冻、装袋封口、二次金探、装箱、打印、冻藏、出运。
(二)工艺操作要点:
(1)油豆腐块由日本进口绢豆腐自动生产线完成,重点保证块形完整度、膨胀度以及水分含量。泡胀后大豆经过振动筛、磁棒,磨碎浆体有自动过滤系统,防止金属、砂石等混入。油炸后豆腐块进入冷藏库,第二天由包扎车间包扎后形成成品。
(2)包扎由人工完成,设置更衣室对进入人员进行管理:更换工作服、戴内帽外帽、穿鞋靴→隔离安放个人物品→镜前自检→手消毒[cl]50PPM→拉毛发→过风淋→过鞋靴消毒池[cl]200-300PPM→过缓冲门进入生产车间。
三、事件原因查找
异物的发生有多种因素:人、机、环、法、料几个方面查找原因。
(一)出现的问题初步分析
根据以往的经验:
1.毛发:从人员中产生,首先应该从包扎人员进行原因查找(更衣室管理、现场掉入、原材料混入控制等)。
2.小黑点:油炸车间大豆浆体有否在管道结焦产生焦片;炸油过滤网有否破损;包扎车间工器具、桌面、输送带的正反面清洗清洁;产品包装袋是否洁净等等。
3.塑料片:盛放油豆腐块塑料筐有否毛边、缺损;包装袋投诉是否产生破损;盛下脚料蓝色袋,是否存在带入物。
4.铝合金块:因为有过金探的,就要排查是否存在人为破坏,监控记录检查;同时查找环境中是否有类似物。
(二)检查过程
调查去年留下的生产过程管理的档案材料,并询问知情的相关品管员。专门人员在现场核查,发现有用线索。
检查分析原因:
1.毛发:更衣室对入场包扎工毛发外露有严格管理。事实存在的是在连续包扎一段时间后,包扎工因为包扎时手臂抖动,加之工作服袖口松懈,头发很容易从袖口滑入到产品中去,同时个别员工头发还是存在外露现场,巡查管理员没有及时纠正。
2.小黑点:
☆油豆腐块生产车间,管道和油过滤器网正常没有破损,抽检正在生产的油豆腐块也没有发现小黑点,因此该块控制不是主因;
☆在包扎车间发现不易清洗不锈钢台面背面、输送带背面,还有浆料搅拌机电机上部存在死角,发现较多小黑点,没有作深度清洁,极易带入产品中去。
☆接料下脚料筐离地距离不够(应在20cm以上)。不仅地面灰尘、黑点很容易沾上,也容易被有害菌污染。
3.塑料片:首先核查颜色:工厂白袋装包装袋,蓝袋装产品,黑袋装下脚料,辨识属于哪一类,然后对症下药。应该盛料筐、包装袋、原料中混入都存在可能性。
4. 铝合金块:整条流水线有二道金探的过程,能检出铝合金块。对现场材料排查中发现:加工机械直接接触面、工器具金属都用的不锈钢材料,工厂没有用铝制品。后来发现只有吊项天花板镶边的是铝制材料。
(三)改善方案:
1.毛发:
☆加强更衣室管理员的责任性问题,是否走过场,老乡观念。更衣室管理员协助品管员对更衣室滚刷头发数量进行收集、统计,分析头发分析增多的原因。有必要减轻劳动强度、调整作息休息时间。
☆由车间对包扎工已松动的袖口进行更换,并要求定期检查及时更换;
☆头发互检从1小时一次改为30分钟一次,对经常性头发外露人员进行登记,更换内帽,纠正姿势,帮助其改正;
☆创造条件:洗澡,能有效降低掉发现象的发生。
2.小黑点:
☆半成品验收点加强检查,输送带设置2-3个高低输送带,增加产品翻滚机率,便于肉眼正反面辨识;
☆产品灯检500LUX以上,由责任性强、眼力好的检验工逐袋(个)实施检验;
☆除每日班前、班后清洁后,每周一次对工器具、输送带、机械接触面死角、背面作深度清洁;
3.塑料片:
☆包装材料袋逐个检查(灯检500LUX以上),发现异物投诉包材供应商,必要时作出经济处罚,敦促其改正;
☆盛料筐每日毛边、缺损检查记录,中途使用过程有破损立即报告,碎片必须收集由品管科保管,记录日期、地点等信息;
☆对因老化接近使用年限的塑料筐(3年),实施分批淘汰,更换新筐。
4. 铝合金块:
☆装修时有否吊顶打开检查,有无铝制品残留。装修后建筑垃圾的彻底清理应该要引起注意的,一时的疏忽的地方,也是异物存在的根源。特别是车间内封闭久未打开的地方要特别引起重视。
四、事件总结
目前巾着包扎环节目前还不能采用机器替代人工,存在一定人员随意性和监管盲区,带来管理上困惑,这也赋予我们如何深入进行科学、人性化管理的研究课题。
人的因素是决定性因素。一支稳定可靠、积极进取、团结的队伍是工厂保证食品安全的首要保障。但是当地从事食品行业的特别是女工年龄结构偏老,却是一个令人头疼的问题。人员流动性大,不好管,跟十多年前有着显著的差别,特别是铝合金块恶性投诉就说明这个问题。
为此我们专门进行了几次人员素质的培训,动之以情,晓之以理。给与积极互动人员以精神和物质的奖励。生产前开简短的班会,说明上天工作的优缺点,说明今日工作的重点。下班后作认真清理、打扫,培养人员自觉性、工作责任性。年终评比工作先进积极分子,作为人员转正的重要依据。
经过一番努力,以质量为先的理念在加工人员中得到贯彻,异物控制进入正常的轨道,恶性投诉不再发生,一般的质量投诉有明显的减少,这也是我们所希望看到的,也是食品工作者的良知真正所在。